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陕钢集团汉钢公司:炼钢降本增效 跑出新佳绩

发表时间:2023-08-04 11:05:37 来源:陕工网


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陕工网讯 近日,随着各项降本增效措施的不断推进,炼钢降本攻坚已进入深水区,为了确保降本增效达到预期目标,陕钢集团汉钢公司炼钢厂精准分析生产过程降本存在的难点和痛点,拓宽降本途径,开辟工艺降本新赛道,倾力打磨冶炼控制水平提升和精准操作的“降本利器”,咬定生产过程控制“硬骨头”不放松,推动持续降本不断走深走实,跑出增效新佳绩,为后续降本开辟了新路径。

优化操作,冶炼吹损创新低

“本月钢铁料消耗1045.25kg/t,较上个月降低3.50kg/t,本月冶炼喷溅现象得到较好控制,降低钢铁料消耗1.05kg/t,为降低钢铁料消耗做出重要贡献。”6月28日炼钢厂转炉车间月度工艺例会上,车间负责人通报的主要钢铁料消耗数据在令人鼓舞的同时,更加坚定了转炉车间通过提升冶炼控制水平,持续降本的决心和信心。提起冶炼喷溅,炼钢人都知道,它是影响钢铁料消耗的重要一部分,一次大喷损失钢水高达2-3吨,控制难度较大,但炼钢人在困难面前没有低头,为了有效地控制吹损,制定恒枪变压、稳定装入量、全程化渣稳定炉型等控制喷溅的措施,在实施过程中,生产技术室、转炉车间相关负责人现场组织指导操作,炉前各班操作工结成对子,互相交流提高,使转炉吹损率指标持续改善,截至目前该指标较上年度降低1.15%,有效降低了钢铁料消耗。

多措并举,钢水浇余再减少

“将钢水浇余控制在0.5吨以内,中包钢水浇余控制在0.3吨以内”,这是今年初炼钢厂提出的钢水浇余控制目标。为了实现这个目标,技术人员对常态下的大包、中包浇余进行了精准测定,制定了控制钢水浇余和防止浇注下渣的具体操作要求;在控制钢水浇余的同时,为了防止钢水下渣影响钢坯质量,生产技术室组织大包工、中包工进行操作培训指导,提升大包中包掌控能力;钢包浇完钢水以及中包下线后,由工艺监督员对大包、中包浇余钢水进行检查测量,对超出规定的按照规定进行考核,防止钢水下渣的前提下,把钢水浇余控制到最低程度,通过综合施策,钢水浇余逐月降低,截止至目前,钢水浇余控制良好,钢水消耗较上年度降低2.3kg/t。

精准控制,辅料降耗写新篇

提高钢水终点碳含量是实现转炉冶炼目标的重要手段,也是降低辅料消耗的有效途径。提升钢水终点碳虽然能够提高钢水质量,降低辅料消耗,但操作要求较高,控制难度较大。为了进一步挖掘降本潜力,炼钢厂变压力为动力,生产技术室、转炉车间互相合作开展提升钢水碳工艺攻关,制定吹炼过程采取恒压变枪、定期补炉稳定转炉炉型、采取分炉役阶段铁水、废钢定量装入等措施,组织岗位工开展提高钢水终点碳技术比武和劳动竞赛,通过内部对标和加大终点碳考核力度,使钢水终点碳平均含量由0.06%提升至0.08%,占比达到63%,增碳剂、碳化硅消耗分别比较之前降低1.5kg/t、1.1kg/t,开辟冶炼降本的新途径。

下一步,炼钢厂将以新的降本目标“推进高效低成本钒钛矿冶炼”为起点,着力提升工艺水平,挖掘降本潜力,跑出降本增效的“加速度”。(苏建强)

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